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首页/范文大全/《我个人的业务自传:一段成长与突破的职业历程》

我叫李建国,在纺织机械行业干了快三十年了。这辈子,我就和纺机打交道,从学徒到老师傅,再到技术科副科长,车间的每一台机器、每一个零件,闭着眼睛都能摸出个门道来。

我是上世纪九十年代初进厂的。那时候,厂里还是老式的有梭织机,哐当哐当响,效率低,布面质量也忽高忽低。我跟的师傅是八级工,手艺没得说,但观念老,觉得机器能动就行。我白天跟着师傅拧扳手、换梭子,晚上就自己翻技术手册,琢磨传动图。有次一台机器总断纬,老师傅按老经验调了半天没好,我蹲在旁边看,发现是投梭凸轮磨损了一个微小的弧度,建议换个件试试。师傅将信将疑,换了之后果然好了。他拍拍我肩膀,没说话,但那以后,修复杂的故障总会叫上我。

真正的转折点是厂里引进第一批喷气织机。全是外文说明书,电脑板控制,老师傅们一看就头大。领导看我平时爱琢磨,点名让我参加培训。那几个月,我白天泡在安装现场,追着外国工程师问,晚上抱着词典啃资料,把电气原理、气流引纬程序摸了个大概。机器调试阶段,外方工程师解决不了某个传感器误报的问题,延误了投产。我根据之前维修老机器的经验,怀疑是车间棉絮粉尘干扰,建议调整传感器位置并加个简易防尘罩。一试,果然成了。打那以后,我就从维修班调到了技术科。

在技术科,我主要负责现有设备的改良和降耗。老设备能耗高,是厂里的大包袱。我带着几个年轻技术员,一台一台机器“过筛子”。我们把主电机的传统启动器改成变频控制,根据实际负荷调速,单这一项,一年就给厂里省下上百万电费。还有一次,进口织机的专用润滑油价格飞涨,我研究了它的成分和性能参数,牵头和国内油品实验室合作,搞出了替代配方,成本降了六成,效果一点也不差。为此我拿到了第一个国家专利。

这些年,我也带了不少徒弟。我的法子就是“扔到车间去”。光讲理论不行,故障声音、温度、气味,都是书本上没有的。我常对他们说:“机器是死的,人是活的,但它‘活’起来的规律,你得尊重。”现在我的徒弟里,有的成了车间主任,有的在别的厂当技术骨干,这是我最得意的事。

前几年,厂里筹备智能化改造,要上物联网,搞大数据预测性维护。我这把年纪,学电脑编程是吃力了,但我没抵触。我主动给软件公司的年轻人讲工艺需求、讲哪些部件容易出问题、讲老师傅们“听声辨位”的土经验怎么转化成传感器能识别的数据参数。我觉得,新老技术之间得有个翻译,我懂机器“身体”的脾性,他们懂让机器“说话”的代码,两边合起来,事儿才能成。

回头看看,我这三十年,没干出什么惊天动地的大事,就是跟着厂子、跟着行业一步步往前走,从解决机器不动的问题,到解决机器干得不好的问题,再到想着怎么让机器更“聪明”地干活。机器在更新换代,我的那点手艺和心思,也得跟着转、跟着学。手里的老茧还没褪,眼前又已经是屏幕上的数据曲线了。这就是我的业务,平淡,但实在,一天也离不了。

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